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電除塵器常見故障的分析診斷
2012-09-03 14:48:27 來源:-
電除塵器常見故障的診斷
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電除塵器許多故障在監(jiān)測表計上會有明顯反映,掌握其變化規(guī)律對迅速判斷故障范圍會起到事半功倍的效果。本文中U1、I1表示升壓變壓器一次電壓和電流,U2、I2表示二次直流高壓和電流。
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(1)U1、I1、U2、I2均為零
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主接觸器不動作,多為總電源失電;控制電源回路開路或主接觸器線圈燒毀等,按常規(guī)檢修方法即可解決。
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主接觸器動作,應(yīng)重點檢查GK控制板工作電源是否正常;可控硅回路快速熔斷器是否熔斷,對于后一種情況,一定要查明原因并更換相同規(guī)格的熔斷器,切不可盲目代換造成故障范圍的擴(kuò)大。
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主接觸器動作后,隨著高壓的調(diào)整,I1、I2迅速增加,有較強的沖擊電流,U2始終為零,主回路隨即跳閘,故障一般為高壓側(cè)出現(xiàn)短路,應(yīng)重點檢查電場內(nèi)部、高壓連接頭和高壓電纜是否接地,不可重復(fù)試車或調(diào)高GK板保護(hù)電路的上限值,以免晶閘管過流損壞。
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(2)U1變化正常,I1、I2隨煙氣溫度上升而上升,電場閃絡(luò)加劇
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陽極板緊固件松動或斷裂導(dǎo)致其受熱膨脹發(fā)生彎曲,引起異極距偏差超標(biāo),電場出現(xiàn)劇烈放電,使電場閃絡(luò)加劇。若靜態(tài)時U1、I1、U2、I2均正常,啟動風(fēng)機(jī)后電場閃絡(luò)加劇甚至引起主回路跳閘,則是因陰極芒刺斷裂在風(fēng)力作用下擺動引發(fā)的。在檢修中發(fā)現(xiàn),此故障出現(xiàn)的頻率不但與陰極所用材料、形狀、安裝工藝等有關(guān),受設(shè)備開停比影響也較大。開停比低,電場內(nèi)溫度變化頻繁,芒刺因熱脹冷縮引起金屬疲勞而折斷,因此,提高設(shè)備開停比也是延長芒刺壽命的有效途徑之一。
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(3)I2偏高,U2無法調(diào)至正常值且電場隨U2的調(diào)整閃絡(luò)加劇
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故障多發(fā)生在雨季或物料濕度較大的情況下,此時電場灰斗內(nèi)物料堆積角加大甚至堵塞排料口,部分固定電暈線和陽極板的框架被埋沒,電極上糊有大量粉塵,檢測絕緣電阻明顯低于正常值,電場呈低阻性,工作中有閃絡(luò),嚴(yán)重時電場無法啟動。這種情況可以通過調(diào)整某些工藝參數(shù)如降低物料含水量,提高除塵器入口煙氣溫度等加以解決。
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除塵器GK板故障出現(xiàn)假閃或可控硅移相控制電路故障時也會出現(xiàn)此現(xiàn)象。
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(4)U1正常,U2低,I1、I2均高于正常范圍
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此現(xiàn)象說明高壓絕緣部件如振打裝置陶瓷聯(lián)接轉(zhuǎn)軸、石英套管、變壓器輸出端絕緣子等積塵受潮,絕緣電阻下降造成漏電。檢修過程應(yīng)注意對保溫箱內(nèi)電加熱器的檢查,其損壞后絕緣部件表面在周圍溫度過低時會產(chǎn)生冷凝水,是引發(fā)該故障的主要因素。
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(5)U1、I1、U2、I2變化頻繁,電場不規(guī)則閃絡(luò),除塵效果差
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粉塵比電阻較高,粉塵在沉積到陽極板后所帶電荷難以釋放,形成一層帶負(fù)電荷的覆蓋層,隨電荷的進(jìn)一步累積出現(xiàn)反電暈現(xiàn)象,此時的電場近似于尖端放電所形成的電場,在較低的電壓下即可被擊穿。解決此類問題的辦法是適當(dāng)提高煙氣濕度,降低粉塵比電阻。
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電暈極框架變形,異極距偏差過大或振打過于強烈,框架擺動幅度較大,造成異極距頻繁變化也是出現(xiàn)此故障的原因之一。
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(6)U1、U2正常,I1、I2低于正常值
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煙塵濃度過高,粉塵離子增多,形成很大的空間電荷,抑制了電暈電流的產(chǎn)生,塵粒無法獲得足夠的電荷,當(dāng)煙塵濃度高到一定值時,電暈電流接近于零,出現(xiàn)電暈封閉,除塵效率劇降。電暈線結(jié)灰未及時清除,電暈線肥大,會嚴(yán)重降低電暈效果,抑制電暈電流的形成,惡化除塵器工作狀況。處理方法為適當(dāng)提高二次電壓和振打力量,停車后及時清除積灰。
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(7)U1、I1、U2、I2變化均正常,但除塵效果差
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振打裝置工作周期調(diào)整不當(dāng),頻率過高,易造成粉塵二次飛揚,頻率過低,極板上粉塵厚度增加,導(dǎo)電性變差,除塵效率下降。我廠生料磨電除塵器振打周期經(jīng)試驗調(diào)整在4min左右時,取得較好效果。
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閥門調(diào)節(jié)不當(dāng),風(fēng)速過快,帶電塵粒未附著即被帶出除塵器;電場漏風(fēng)嚴(yán)重,煙氣分布不均。
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電除塵故障分析流程如下:
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圖(1)輸出開路檢查流程圖
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圖(2)輸出短路檢查流程圖
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圖(3)輸出欠壓檢查流程圖
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圖(4)偏勵磁檢查流程圖
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圖(5)可控硅開路檢查流程圖
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